当前位置:首页 > 技术之源 > 正文
离心压缩机的振动分析及解决措施
发布时间:2012-04-09    
摘要:离心压缩机具有处理量大、体积小、结构简单、运转平稳、维修量小以及压缩气体不受油污的特点。在空分系统等行业广泛运用,它在长时间的运行周期后 , 由于各种因素的影响 , 会使振动增大 , 从而使效率降低 , 能耗增大 , 甚至会在一些特定工况下发生喘振,使压缩机不能正常工作,稍有失误就会造成严重的事故。

      0  引言
  离心压缩机具有处理量大、体积小、结构简单、运转平稳、维修量小以及压缩气体不受油污的特点。在空分系统等行业广泛运用,它在长时间的运行周期后 , 由于各种因素的影响 , 会使振动增大 , 从而使效率降低 , 能耗增大 , 甚至会在一些特定工况下发生喘振,使压缩机不能正常工作,稍有失误就会造成严重的事故。因此,如何降低压缩机的振动 , 使压缩机在正常工况下运行 , 提高压缩机的机械效率是十分重要的 , 本文结合多年的生产实践,对离心压缩机减小振动进行了分析和探讨。 
    1  压缩机简介
  透平空气压缩机作为空分设备配套的原料空气压缩机,进行多级等温压缩的压缩机。其结构大致包括:齿轮增速装置的压缩机本体、中间冷却器和油站部分。笔者结合 H 型压缩机的原理、结构及在生产实践中的应用进行了分析。
  一般压缩机由同步电机驱动 , 带动增速器大齿轮及其两侧平行配置的从动小齿轮轴,轴的两端装着各自带动的叶轮在蜗壳内压缩空气。在压缩机本体下部设有 3 个中间冷却器,通过管道与压缩机本体连接。压缩机进口采用脉冲反吹自洁式过滤器,过滤空气中的机械性杂质。原料空气由脉冲反吹自洁式过滤器吸入,通过导叶机构调节流量后进入一级流道,分别经过一、二、三级压缩和三级中间冷却,再经过四级压缩后,进入空分系统。
  压缩机各级轴承采用可倾五块瓦,周向均布,同电动机轴承一同进行强制供油,供油装置即油站由主、辅油泵组成并相互备用,油压低于 0.14MPa 报警,油压低于 0.07MPa 停车; 两台油泵运行,油压高于 0.23MPa , 自动停一台油泵。油温控制在 40 ℃± 5 ℃。 
    2 振动分析
  影响透平压缩机正常运行的内部和外界因素很多 , 透平压缩机的振动是压缩机设计制造、安装和运行管理的综合反映。结合我公司 3 台透平压缩机组几年来的运行情况和振动所造成的严重危害,对空压机振动大的原因进行了分析。
    2.1  开车运行后的振动
    2.1.1  启车影响
  机组启动时,由于机组启动电流大,瞬间扭力也很大,造成电动机有移位感,而且在启动过程中,渡过喘振区是个不稳定的过程,振动明显起伏。
  以我公司一台空压机为例,因为启车不规范,开机时进口导叶和刻度位置经常不一致,致使开机时,启动电流很大,甚至明显感觉有喘振现象,造成开机后振动很大,因此,多次启车影响压缩机的使用寿命,需要经常停机检修。 
    2.1.2  频繁开停车影响
  频繁开停车对机组振动也有影响。由于客观条件不允许或机械故障的影响,被迫一年中开停多次,使转子平衡被破坏。停车时会把积在转子上的尘土或其他氧化物不均衡地脱落,破坏了转子的平衡。
  由于开停机瞬间很大的转矩对齿轮轴瓦及密封冲击磨损很大,虽然密封与轴配合在合格范围内,但会产生很大的轴向位移,总会对密封与轴的某一点产生磨损破坏,使密封或轴的表面光滑度下降,从而使振动加大,甚至损坏设备。 
    2.2  轴瓦的影响
  以前空压机经常使用的是滑动轴承两块瓦, 2000 年以后,对空压机滑动轴承进行了改造,在原空压机机体基础上对轴瓦进行了升级,采用可倾五块瓦,瓦块之间及瓦块与轴间油量增多了,虽然润滑、冷却性能变好了,密封性能却没有原滑动轴瓦好;但振动降低了,机械效率也大幅提高,目前已得到业界的认可。但缺陷是轴承温度和振动检测设备时常漂移跳跃,重新调校时仅凭经验,缺乏标准,使日常监测失灵,给操作工带来误判断。 
    2.3  冷凝水的影响
  空气中带有腐蚀性气体的冷凝水造成转子(尤其是 3 ~ 4 级)、气封、扩压器和碳钢空气管道等腐蚀严重,产生空气涡流的振动。管道氧化物的冲刷造成转子平衡破坏,振动激烈,因而被迫停车,此类事故已发生两次。
  冷凝水的影响,特别是在潮湿的天气下,没有及时排出冷凝水,或疏水器故障,造成冷凝水不能排出,以致把水带入叶轮。造成振动加大,损坏设备。 
    2.4  安装、检修不良引起的振动
    2.4.1  对中不良,轴向位移造成振动值升高
  各缸之间用联轴器联接传递运动和转矩,由于机组的安装误差、工作状态下热膨胀、承载后的变形以及机组基础的不均匀沉降等,有可能造成机组工作时各缸轴线之间产生不对中。不对中将导致轴向、径向产生交变力,引起轴向振动和径向振动,而且振动会随着不对中严重程度的增加而增大。
  联轴器安装有误差、联轴器制造不平衡、联轴器端面偏差过大、弹性联轴器制造精度不够和柱销不等重等原因会造成联轴器故障。轴瓦间隙偏大、油膜涡动等原因是造成轴承缺陷的主要原因。
  另外,轴向位移也会造成振动升高,以一台故障压缩机为例,原先在安装时电动机和大齿轮的同轴度完全根据设计要求来校正。按设计要求安装时,径向轴向误差一般允许在± 0.02mm 。机组运行一段时间后再测,测得轴向已变动,而径向的水平方向更是明显走动了 0.18 ~ 0.20mm 左右。这说明机器在对中后走掉的情况下运行,振动就会很大。
    2.4.2  齿轮接触面不足
  齿轮接触面不足,使齿轮偏载造成工频振动。透平机的转速很高,以一台压缩机为例, 1 ~ 2 级转速为 15200r/min , 3 ~ 4 级为 19200r/min ,因而齿轮的精度要求也很高。保持较高的齿轮接触面很重要,在静态下检查齿轮接触面无法得到动态的实际接触情况,我们的做法是在静态下使接触面不低于 85% 。其中一台机组在检修时发现齿轮接触面差,一只新齿轮只运行两个多月就严重点蚀和大齿面剥落(一只大齿现价 30 万元)。机组振动很大,齿轮的损坏就呈恶性循环,难以挽救。 
    2.4.3  转子动平衡不良
  由于转子制造误差、装配误差以及材质不均匀等原因造成的转子静平衡、动平衡不良,这种原因引起的振动在试运之初,便会产生振动;长时间运行后,由于不平衡引起转子上不均匀结垢、介质中粉尘的不均匀沉积、介质中颗粒对叶片及叶轮的不均匀磨损等原因引起的转子不平衡,表现为振动值随着运行时间的延长而逐渐增大;由于转子上零部件脱落或叶轮流道有异物附着、卡塞造成的转子不平衡,表现为振动值突然升高。
    2.5  油系统的影响
    2.5.1  油膜振荡
  油膜涡动引起的低频振动。轴承中的油膜在转轴和轴承间运行,起到传递平衡载荷和润滑冷却的作用,如轴承稳定性不好,会导致油膜半速涡动。我公司 3 台透平机转速为 19200r/min ,约在 10000 r/min 左右产生低频振动。低频振动产生与转子工作转速不合拍的激振力,对转子和轴寿命的影响程度超过工频振动的影响,它使转子振动总量增大,这历来被人们所禁忌。如低频值是工频值的 105% 时,就应引起重视。我们原有的机器低频值大于工频值的 5% ,已造成严重后果,轴瓦的锡基合金多次剥落(其实是撞落),被迫停机。 2 级转子运行了 13442h 后,振裂掉落一块约 1.5mm2 , 3 ~ 4 级转子运行 11000h 后,轴头产生断裂。更换两根转子要花几十万元,还直接影响生产。
    2.5.2  油质的影响
  一次压缩机事故后,经过对油箱内油的检测,油质酸性增大,机械杂质增多,对密封腐蚀很大,造成密封或轴磨损加大,表面光滑度降低,从而使振动加大。
  通过对一次空压机故障的检测,油检测数据见表 1 。biao1.jpg
    因此必须搞好空压机的日常运行检测监测、维护与点检。特别留意做好日常空压机的油质化验检测。
    2.5.3 油压油温影响
  必须控制压缩机油温在合理范围内。当油温过高不能控制时,及时清理酸洗油冷却器。建议在轴承供油管道上安装一调节油压油量阀门 , 用以控制轴承供油压力,并且将轴承与齿轮的供油分开。
  油温高油粘度下降,在增速器内油泡沫增多,再加上回油不畅造成增速器内油位升高,斜齿轮转动时向一侧喷油,直接喷向轴承一侧,造成一侧轴承回油不畅,轴承内油压高,供油不均匀,致使轴承磨损不均匀,振动加大。
    2.6 机前过滤器的影响
  我公司在使用自洁式空气过滤器前,空气中微小的灰尘颗粒不能被空压机过滤掉,特别是潮湿环境下的可溶性灰尘。随着空压机中间冷却及压力的提高,空气中水分逐渐减少,高压作用下,气流密度的提高 , 灰尘颗粒的体积百分比提高,并且叶轮上有拐角的地方流动性变差,这种可溶性的灰尘在高温高压下凝固在 3 、 4 级叶轮上,使叶轮动平衡遭到破坏,振动值达到 100 μ m 以上,不得不停机检修重新做动平衡。给安全生产及企业效益带来巨大损失。每年因此平均停机 2 ~ 3 次。用自洁式空气过滤器后虽然这种问题依然存在,但停机次数大大减少。以布袋式与自洁式空气过滤器相比,并且针对自洁式空气过滤器结构特点,为防止阻力进一步升高, 12000 机组将过滤器封闭,使之改变气流方向效果明显(见表 2 )。  biao2.jpg

    2.7 机后压力的影响
  机后压力波动大,使压缩机负荷发生明显变化,振动加大。 
    3 减振措施
    3.1 采用不刮削或少刮削轴瓦
  针对齿轮式压缩机,解决好三轴平行是根本,刮研轴承是关键,轴承如果没有刮研好,就会引起激烈的振动,缩短压缩机使用寿命。当然减速齿轮、轴承等损坏频率也会加快。
  轴承传统刮削工作效率低,质量得不到保证,检修工人劳动强度大,效率低。采用不刮削或少刮削轴瓦,也就是说从整体提高加工精度,使椭圆轴承在大机床上加工成型,从而保证了透平机轴承的性能要求,也是消除油膜半波涡动的最好办法。消除半波涡动,机组的安全、稳定、长期运行得到了保证,从而保证生产,降低备件消耗,大大减少检修工时。
    3.2 确保高质量的安装水平
  确保水平基础的稳定,并且安装轴承时,保障合适的过盈量等因素,起到重要的前提保证作用。只有在此前提下,安装好轴承与齿轮,高质量的安装水平,尽量减小装配误差。理论与实践已经证明:斜齿轮接触面应达到 85% ,而轴和轴承应达到线接触,以便形成一个润滑油的液体楔子,但必须是统一的前后联系传递,接触尽量均匀。
    3.3 采用可倾五块瓦轴承
  轴承是引起振动的关键所在,透平机的轴承是解决三轴平行度(水平方向和垂直方向)和同轴度的根本。轴承若选得不当,会造成整机振动剧烈。
  采用可倾五块瓦轴承可以保证轴的中心在任何时候不偏离,这样解决了轴在高速运转下的振动问题,使机组稳定的运转成为可能。轴承轴瓦也可以自动调节其倾斜度,以应对轴承负载在机组加载 - 卸载过程中的变化,使得轴承在机组负荷剧烈变化时也可从容应对。
    3.4 操作管理对振动的控制
    3.4.1 按规程启动压缩机
  启动压缩机时,必须按规程、次序开启进口导叶,使启动过程迅速避开喘振区域,避免压缩机在危险区域运行,保障长周期运转。 
    3.4.2 控制好油系统
  离心压缩机一般情况开车时各指标正常,振动值不大,在长周期运行中变化不大,也不能造成机组的振动加大。但油温控制不理想,就会造成机组振动加大,出现异常。油温作为开车连锁的条件之一,在正常运行中,油温的稳定也能保证机组安全、稳定、长期运行。
  油温度控制在 40 ℃左右为最理想状态,因为回油温度一般在 50 ~ 55 ℃,通过冷却可达到理想的油温,操作工要根据天气的冷热,随时不断地调整油温,稳定油温,这样可使机组减少工频和低频振动。
  另外,定时化验油脂,检查指标是否合格,可使机组振动减小,运行周期加长。 
    3.5 运行控制
  利用缓冲系统或自动化程度、精确度较高的自动阀门,控制好机后压力,平稳的机后压力可减小振动。调整好 PID 参数,自动控制放散阀,减小机后压力波动。从而减小振动。 
    3.6 在进气口加装冲水结构
  叶轮、管道和蜗壳结垢,使动平衡被破坏,进一步使机组振动加大,效率降低,严重时不得不停机检修。
  措施:在进气口加装冲水结构,定期冲洗或检修时叶轮重做动平衡,保证机组良好的气动性能。以 2# 机组空压检修消除叶轮结垢运行为例,见表 3 ,进口温度均为 26 ℃。 
     表 3 消除叶轮结垢运行参数 biao3.jpg

    3.7 在线监测与及时进行故障诊断
  进入 2000 年以后,我们陆续对 3 台透平压缩机配置了 DCS 微机监测系统,在线记录历史数据 , 动态监测机组的温度、压力、振动及流量等参数,用计算机进行数据采集和数据处理,实现了机组运行监测、信号处理、故障诊断以及机组历史资料管理等功能。
  通过在线监测同时对历史数据的调用分析 , 观察历史运行参数变化 , 进行分析与故障预判断,及时采取措施进行调整,消除隐患,保障压缩机在正常参数范围内运行,是减小振动、延长使用寿命的关键所在。
  结合频谱分析,对异常变化或逐步升高的数据进行分析研究,与压缩机结构、电源频率等固有的频率进行了对比分析,判断是否存在转子不平衡,轴承座松动,箱体、支座松动,油膜涡动,油膜振荡,气流脉动等故障。
    4 结论
  通过长期的实践运行,证明以上措施的实施,使压缩机机组振动明显在可控的范围内,使机组传动效率提高,能耗进一步降低,大大延长了压缩机的使用寿命。一般的压缩机运行周期都在一年以上,仅仅做开盖检查。减少了大修的次数,间接地为企业创造了效益。