一、 基本情况
运行到时值班人员突然听到巨大响声, 断定变频器出现故障。 日经初步外观检查, 看到两块触发板上多处元件烧坏, 与金属机架产生接地电弧, 熔断一相的 1 只交流熔断器和直流熔断器。
二、 对变频器进行仔细的检查
在水厂技术人员配合下,对变频器进行解体检查,检测结果为:可控硅已击穿,引出线烧断;
1、触发板烧坏两块;控制板有故障, 不能与操作板。通讯,一只保护可控硅击穿;
2、发现保护回路中的二极管,极性接反,引起电阻,过热损坏; 将连接电动机的1 条电缆接头拆开,检测电动机的绝缘电阻和直流电阻正常。
三、 现场处理
对故障的配件进行反复检查并更换。 更换1 只主可控硅,安装好后,对主可控硅逐一测试检查正常; 更换 1 块触发,将第三块触发板拆下装,变频器上测试正常;更换控制板; 更换可控硅 ;更换 1 只交流熔断器,直流熔断器;将接反的保护二极管极性正确连接。由于缺配件而没有更换电阻,所以没有带负荷试机。 不过在没有接通主电路的情况下,做了仿真试验,均取得成功。
四、 原因分析
这次故障是设备本身故障引起的。主要原因有两点: 一是保护回路中的二极管极性被接反,从而造成长时间带负荷发热而烧坏, 使去了应有的保护作用。二是可控硅连接触发板的端子门极和阴极出现拉弧现象,再与可控硅阴极端子发生短路,从而烧坏连接线, 瞬间短路强电流烧坏 1 只主可控硅, 并烧坏了回路上的直流熔断器和 1 只交流熔断器。
五、 吸取教训, 加强检测, 提高维修技能变频器此次故障虽然是设备本身原因造成的。 但从保护回路中的二极管极性被厂家接反从而失去该部件保护工作,这一点说明进行预防性检测的必要性。为此,厂部决定每台变频器
每运行一周,对其进行一次预防性检测 记录归入该设备档案,内容包括:
主回路:进线接触器、交流熔断器、整流器、电容器组,逆变器、直流熔断器、出线接头等。
保护回路:可控硅、二极管、电阻、电容等。二次回路:脉冲触发板、控制板、电源板、斩波器板等。0、其它:例如通风散热除尘。电气技术人员要加强学习变频器的技术资料,通过理论学习和预防性检测实践提高对变频
器的维护技能,降低其故障率,减少维修费用,增加正常运行的可靠性。